hallo an alle
Ich habe schon viel über das Thema gelesen, aber ne brauchbare Antwort noch nicht gefunden. Es wurden viele Fragen dazu gestellt .Wie? wo? was?
Ich versuche deshalb so ausführlich wie möglich zu erklähren was Sache ist.
Ich habe nen Phantom 2 mit H3-3D Gimball , ne Gopro 3, Bildsender und Iosd Minni.
Seit dieser Woche zuckt die P2 im Schwebeflug nach ca. zwei Sekunden ohne Lenkbefehl.
Dieses zucken gleicht der Gimball nicht wirklich aus so das die Aufnahmen wackelig werden. Der Gimball selbst arbeitet einwandfrei ohne außergewöhnliche Geräusche zu machen.
Gps funktioniert auch gut. Die P2 hält sich im bereich eines Meters.
Auch im atti Modus keine veränderung.
Ich habe schon die Software neu aufgespielt und die IMU kalibriert( großes Kali).
Kompasstanz vorm fliegen auch. Dieser klappt auch immer beim ersten mal.
Habe auch schon andere Propeller probiert.
Alle Motoren haben kein spiel nach oben unten und seiten und machen beim handdrehen kein sonderbares Geräusch.
Nach dem fliegen sind die Motoren auch nicht unterschiedlich warm, deshalb denke ich nicht das es ein Motorproblem ist.
Könnte vielleicht ein Regler das Problem verursachen oder eher etwas in der naza-m?
Kann man die naza-m komplett resetten?
Sind alle Regler gleich oder vorne und hinten unterschiedlich?
zum einschicken ist es zu spät da in vier Wochen Urlaub angesagt ist. Bis dahin sollte das Problem unbedingt behoben sein.
Fliegen läßt sichs zwar, aber mit wackeligen Aufnahmen machts keinen Sinn.
Hat jemand ne Idee was ich machen könnte?
Danke schon mal für Tipps und Gruß..
Kai
Ich habe schon viel über das Thema gelesen, aber ne brauchbare Antwort noch nicht gefunden. Es wurden viele Fragen dazu gestellt .Wie? wo? was?
Ich versuche deshalb so ausführlich wie möglich zu erklähren was Sache ist.
Ich habe nen Phantom 2 mit H3-3D Gimball , ne Gopro 3, Bildsender und Iosd Minni.
Seit dieser Woche zuckt die P2 im Schwebeflug nach ca. zwei Sekunden ohne Lenkbefehl.
Dieses zucken gleicht der Gimball nicht wirklich aus so das die Aufnahmen wackelig werden. Der Gimball selbst arbeitet einwandfrei ohne außergewöhnliche Geräusche zu machen.
Gps funktioniert auch gut. Die P2 hält sich im bereich eines Meters.
Auch im atti Modus keine veränderung.
Ich habe schon die Software neu aufgespielt und die IMU kalibriert( großes Kali).
Kompasstanz vorm fliegen auch. Dieser klappt auch immer beim ersten mal.
Habe auch schon andere Propeller probiert.
Alle Motoren haben kein spiel nach oben unten und seiten und machen beim handdrehen kein sonderbares Geräusch.
Nach dem fliegen sind die Motoren auch nicht unterschiedlich warm, deshalb denke ich nicht das es ein Motorproblem ist.
Könnte vielleicht ein Regler das Problem verursachen oder eher etwas in der naza-m?
Kann man die naza-m komplett resetten?
Sind alle Regler gleich oder vorne und hinten unterschiedlich?
zum einschicken ist es zu spät da in vier Wochen Urlaub angesagt ist. Bis dahin sollte das Problem unbedingt behoben sein.
Fliegen läßt sichs zwar, aber mit wackeligen Aufnahmen machts keinen Sinn.
Hat jemand ne Idee was ich machen könnte?
Danke schon mal für Tipps und Gruß..
Kai