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  • Nachdem ich die Kamera neu montiert habe, was Platzprobleme für Akku und GPS verursachte aber schlussendlich für einen Testflug schön genug war, bin ich vorhin an einen ruhigen Ort gefahren um einen Test zu fliegen. Ich werde Nachher versuchen den 4min langen clip hochzuladen...denn länger dauerte der Flug nicht. Plötzlich auftretendes Toilettbowling ignorierte ich bei der geringen Entfernung noch und dachte mir...vor dem 2ten Akku den Kompass kalibrieren würde reichen. Dar ich nur mit 1300mAh u…

  • Hier einmal ein paar Bilder meines Kopters. Hier sieht man z.B. den Eingeklemmten schaumstoffklotz. Dieser hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht.drohnen-forum.de/index.php/Att…269c2ae70fee9024374498ae1drohnen-forum.de/index.php/Att…269c2ae70fee9024374498ae1 Der Arm ist wie gesagt noch relativ lang um die Kamera ausrichten zu können. Hier einmal die Gesamt Situation.drohnen-forum.de/index.php/Att…269c2ae70fee9024374498ae1 Leider konnte ich noch keine Metallplatten auftreiben können um …

  • Bilder des Aufbaus kann ich heute Abend machen und hier einmal posten. Muss jetzt dann auf zur Spätschicht. Ich hänge mal ein Bild an, welches generell sehr missraten ist, aber selbst auf manchen Fotos sieht man diesen schwimmenden Effekt. drohnen-forum.de/index.php/Att…269c2ae70fee9024374498ae1 Beispielhaft, der Weg. Auch der Rasen ist sehr verschwommen. ich werde als nächstes einmal versuchen den langen Montagearm der Cam zu umgehen und hänge sie verkehrt herum drunter. Wie gesagt. Bilder des …

  • Propeller zu wuchten, werde ich heute Abend einmal testen. Der Lange Arm resultiert daraus, dass sich das Bild der Camera leider nicht 180° drehen lässt und ich bis jetzt keine geeignete Software dafür gefunden habe, bei welcher das Bild nach dem Rendern nicht in Pixelbrei endet. Fotos hab ich durchaus schon ein paar brauchbare geschossen. Ich denke ich werde gleich einen neuen Satz Props wuchten und montieren. Die jetzigen haben ihr Leben überdauert :D. Ich sehe in Videos immer wieder diese Pla…

  • Hallo Leute. nun dar mein Kopter eine wunderbare Figur in der Luft abliefert habe ich mir eine kleine Aktion cam gekauft. nun ja das Bild der Kamera bei Autofahrten war wirklich sehr überzeugend für den Preis. Es ist eine SJ4000. Leider habe ich Probleme mit der Montage an meinem Kopter. Allgemein hat alles ja bis jetzt schon etliches mit machen dürfen. Somit bleiben Vibrationen leider nicht aus. Die SJ4000 wurde mit einem Haufen Zubehör geliefert und ich habe sie an einem relativ langem Arm aus…

  • Verzeiht mir den Genuss von Bier :D. So etwas ähnliches nur etwas länger (eigentlich für WLAN AC Router gedacht). Durch Gebäude ist es wirklich sehr schwer. Die 2.4 Ghz tun sich allerdings doch noch einiges leichter als die 5.8 Ghz. Die Steuerung sagte mir iwas zwischen 70 und 80 prozent, nur das Bild war weg. Mein Problem war das wie gesagt sie es ganz lustig gefunden hätte und ich mir sicher war es zu schaffen (bis zum abriss der Bildübertragung) und der Heimweg dann doch wieder etwas schwitzi…

  • Bedingungen waren die selben (selber Ort+Windrichtung), allerdings wenn man etwas auf die Ausrichtung der RC achtet habe ich das Gefühl das mich die lange stabantenne am weitesten bringt. Die PCB Antenne hat mich doch sehr überrascht. Habe heute das Bluetoothmodul eingebaut und die neue FPV Kamera auf 2 Servis geschnallt. Fliegt gut War heute mit meiner Nichte (14) draußen und sie hatte das Teil auch einigermaßen im Griff. Hab den Sender jetzt vorschnell noch einmal geupgraded ich würde ihn doch…

  • Problem mit dem überschlag konnte ich jetzt lösen...hab nun schon 5 defekte Motoren hier die ich wohl mal durchmessen und zerlegen werde..Nur weil ein Motor dreht, heißt es leider noch lange nicht das er auch genug dampf für den Flug hat... Zu den Servos konnte ich bis jetzt folgendes gerrausfinden, durch lesen und ausprobieren: -Servos werden im iNav Mixer Tab bei externen Servocontroller nicht richtig angezeigt - Alle servos werden von iNav bei Anschluss eines PCA automatisch darüber betrieben…

  • Hallo Zusammen. Nach dem ich jetzt die Unfallschäden einigermaßen beseitigt habe(warte noch auf eine kamera und ein bisschen klein kram), wollte ich heute die gelegenheit nutzen mal das Servo Setting auszutesten. Folgendes Seltsames verhalten konnte ich feststellen: Ich habe einen PCA95xx an I23C angeschlossen. Füge ich in Inav einen Servo im Mixer Tab hinzu, erscheint er aber immer in S1. Er wird aber richtig von dem externen Modul angesteuert. (Bild im Anhang) Im Motoren Tab kann ich aber alle…

  • Nun ja der Pixhawk scheint mir ziemlicher Overkill zu sein. Lötpads finde ich einfach angenehmer zu verdrahten und sicherer ala kleine Stecker. Habe mir auch einen F450 Copter mit 9-11" Props gebaut(was der freundliche um die Ecke Proptechnisch auf Lager hat). Der Matek bietet dir eigentlich so ziemlich alles was man sich so vorstellen kann. 6 Motorausgänge 5 UARTS I2C, Habe ihn ausgestattet mit GPS, Magnetometer. Barometer/Gyro/Acc ist bereits auf dem Board verbaut. Als Software nutze ich iNav.…

  • Ist nun auch schon einige Zeit vergangen. Wie sieht es mit deinem Projekt den Mittlerweile aus. Sehr sauber gedruckter Frame . Also die Motoren an sich sind anscheinend eine richtige Glaubensfrage. Ichhab bei meinem Kopter billig 2212 1000KV verbaut. Fliegt Klasse mit 9045 1045 1145 et Props. Als FC falls du noch nichts gefunden hast würd ich dir was mit Lötstellen anstatt Steckern empfehlen...mein erster FC sah schick aus dank stecker, war allersings total unpraktisch für den Aufbau. Empfehlung…

  • würde mich mal interessieren ob ihr auch schon einmal derartig glück mit dem wetter hattet und einen Totalschaden mit nachhause gebracht habt. War wirklich ein absolut Filmreifer ablauf bei dem alles zusammen kahm. plötzlicher gegenwind beim RTH, schwächelnder Akku (dar natürlich gegen den Wind zu kämpfen entliches an Strom zieht)....habe zwischenzeitlich auf GPS Mode umgeschalten und den sinkflug versucht bei der vorwärtbewegung einzuleiten, was leider in sehr starkem schwanken geendet hat...di…

  • Also ich weis nicht in wie weit das ganze noch aktuell ist, aber die stolpersteine die mir im weg lagen und zu teils selbigem problem führten waren: -Motoren vertauscht -Falscher Propeller auf dem Motor der hinterher hinkt -Wenn GPS würde ich es im Altitude Mode versuchen. Wenn das klappt, aber GPS Hold nicht ist dein Kompass falsch Calibriert -FC nicht mittig zwischen den rotoren: Ja ich glaubte es nicht aber bei mir waren es winzige 4 CM welche das Flugverhalten negativ beeinträchtigt haben Le…

  • Leider schaffte ich den rückweg aus 700m Entfernung leider nicht...Plötzlicher Wind machte das ganze mit 10.9V unmöglich. Folge war ein absturz aus knappen 90m auf Beton nachdem er noch gegen einen Baum geweht wurde... Kann den Frame allerdings trotzdem jeden empfehlen, trotz anfänglichem Misstrauen...Er ist stabiler als er aussieht und schwingt deutlich weniger als erwartet...die Kamera ist leider weg genauso wie die Verkleidung PS die montage des GPS auf schaumstoff kann ich nur empfehlen..Sch…

  • hab jetzt einmal auf den f450 den ich günstig geschossen habe umgebaut. Stabilitätstechnisch überrascht er mich sehr. Absturz aus ca 15m höhe mit ca 30° auf die hinterbeinchen hat er überstanden. Schuld war ein etwas gewagtes Anfangmanöver, dar das Teil auf einmal in X konfiguration richtig Laune macht. Muss dazu sagen das ich aufstiegs und fluggeschwindigkeit auf jeweils 2m/s reduziert habe. Allerdings hat der Compas immer noch leichte Probleme mit dem ESC, weswegen ich mit der überlegung spiel…

  • Zitat von RC-Role: „Zitat von dannyboy1994: „das ist allerdings der besagt f450 Frame. “ Ach so. Es gibt aber auch welche mit Alurohren. Selber bauen ist zwar eine Herausforderung, das neu erfinden eines Rahmes lohnt sich aber bei den niedrigen Preisen eher nicht. Die Mühe würde ich in andere Dinge (FPV, OSD) stecken. “ Die Kosten und die Nerven sind es aktuell die mich vor dieses Problem stellen...Immer wieder versaute 3D Drucke dar Fillament jedes mal anders zu drucken ist normal sind 185°...i…

  • das ist allerdings der besagt f450 Frame. Die Idee mit dem Alu rohr brachte mich auf eine idee. Habe noch etwas 20x20 Nutenprofil hier. 1m wiegt ca 300g, allerdings müsste ich dazu das Gehäuse etwas modifizieren..dar meine jetztigen ausleger 6 eckig sind und nicht quadratisch. Nun hab ich eine pause eingelegt, dar mich 123D von Autodesk in den Wahnsinn treibt...andauernd iwelche meldungen im sichtbereich und kein endpunktfang... Ich Schlaf jetzt mal eine Nacht drüber.

  • Dar der alte Threadname nicht mehr wirklich Aussagekräftig war, hab ich mir gedacht ich eröffne einmal einen neuen. Nach dem nun die Flugmodi funktionieren, habe ich ein neues Problem. Mein Frame aus dem 3D Drucker im Deadcat design ist einfach zu instabil. Nach dem ich den heutigen Tag novheinmal nutzen wollte Flog ich ein paar Meter. FPV Kamera die ich gestern montiert habe und GPS Hold funktionierten gestern Einwandfrei. Heute konnte ich es nicht testen, dar es sehr windig war und nach 2 min …

  • Also den Kompass habe ich jetzt neu Kalibriert und das Position Hold funktioniert endlich. Lösung des problems war simple. In meinem Modul ist das Magnetometer auf der unterseite der Platine, folglich reichte ein 0CW flip aus....was für ein Kampf. Er pendelte bei böhigem Wind ca 30cm hin und her. Was er allerdings nicht leiden kann, ist wenn er im Position Hold geflogen wird. RTH funktioniert allerdings immer noch nicht. . . Er stieg zwar auf seine eingestellten 2m, flog dann aber mit einem Affe…

  • Kann evtl jemand bei der konfiguration des magnetometers helfen... Ich seh den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Im Anhang einmal ein Bild der Magnetometer werte nach dem ich gearmt und dann etwas schub gegeben habe...so bald ich schub gebe ändern sich die werte stark, obwohl es sich hier um einen schwebeflug ohne wind auf dem dachboden handelt.. Das andere Bild zeigt die Inav Konfiguration.. der FC ist 90° nach links gedreht verbaut... richtet sich das Magnetometer jetz nach der Flugrichtung d…