Ein Hallo an alle, ich bin neu hier im Forum un komme eigentlich aus dem Flächenflieger Sektor
Hatte mir ne Drohne zusammengebaut , hat auch alles soweit Funktioniert , also Schwebeflug mehr wollte ich erst mal nicht machen , leicht die Richtungen Checken ob alles Passt , aber beim Landen ist sie ins Taumeln gekommen und Abgestürzt .
Einstellungen habe ich alle so belassen im KK MINI außer die Motorenanordnung habe ich halt geändert und die Sensorcalibrierung , ansonsten alles so belassen also keine Werte verändert .
Nach dem ersten Leichten Absturzt ist mir eingefallen das der Gyro vllt noch im Empfäger aktiv sein kann den hab ich dann ausgeschaltet hat sich aber nix Geändert .
Dann habe ich den Self Levling Modus angeschaltet und dann war die Drohne außer kontrolle und ist wild durch die gegend geknallt und anschließend in den Boden gerammt .
Fast alles heil geblieben außer nen Motor
Wer kann mir weiter Helfen , was hab ich vllt falsch eingestellt oder woran kann es liegen ?
erster Versuch
Hier mal nen Video vom Absturz
Bei Falschem Unterforum Bitte ins Richtige Verschieben !!!!!!!
Hier mal meine Teile :
Hobbyking X525 V3 600mm Rahmen
Q-Brain 4x25 A ESC
Hobbyking KK Mini Mulri Rotor Flight Control Board
4x Turnigy 1100Kv Motor
10x4.5 Props
Funke ist ist die Graupner MX20 mit dem GR 12 +3xG+3A Vario
Hatte mir ne Drohne zusammengebaut , hat auch alles soweit Funktioniert , also Schwebeflug mehr wollte ich erst mal nicht machen , leicht die Richtungen Checken ob alles Passt , aber beim Landen ist sie ins Taumeln gekommen und Abgestürzt .
Einstellungen habe ich alle so belassen im KK MINI außer die Motorenanordnung habe ich halt geändert und die Sensorcalibrierung , ansonsten alles so belassen also keine Werte verändert .
Nach dem ersten Leichten Absturzt ist mir eingefallen das der Gyro vllt noch im Empfäger aktiv sein kann den hab ich dann ausgeschaltet hat sich aber nix Geändert .
Dann habe ich den Self Levling Modus angeschaltet und dann war die Drohne außer kontrolle und ist wild durch die gegend geknallt und anschließend in den Boden gerammt .
Fast alles heil geblieben außer nen Motor
Wer kann mir weiter Helfen , was hab ich vllt falsch eingestellt oder woran kann es liegen ?
erster Versuch
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Q-Brain 4x25 A ESC
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Funke ist ist die Graupner MX20 mit dem GR 12 +3xG+3A Vario
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von PatrickTpunkt ()