So ich bin neu hier ....beschäftige mich seit so 2 Jahren mit Multicoptern ...vordergründig Quadrocopter und wollte jetzt einfach mal meinen hier vorstellen.
Würde mich natürlich über konstruktive Kritik freuen und meine Probleme (die es immernoch gibt obwohl er komplett autonom fliegen kann mit Start und Landung) hier auch diskutieren.
REV.1
jia...wie in der Überschrift des Themas schon zu lesen ist ....handelt es sich um den dritten Anlauf. Ich habe vor 2 Jahren ca. ,nachdem ich es Leid war dauernd meinen Heli zu schrotten und das Flugzeug fliegen gerade seinen Reiz verloren hatte, beschlossen eine Drohne zu bauen die eigenstabil ist aber sich vom Prinzip halt fliegt wie nen Heli. Also logische konsequenz ....erstmal, da die helis immer so teuer sind, nen LOW-COST-Versuch ....was aber ein großer Fehler war.
Bei Hobbyking schnell nen Holzrahmen gesucht der ne gute größe hatte um meine 3S akkus vom T-rex450 tragen zu können .......und dann ging das raten los ...und lesen ...iwann kam ich dann auf die seite ecalc.ch und dort konnte ich immerhin den quadro so halb berechnen um nicht ganz in die Sch**** zu treten...... gesagt getan....und der erste LOW-COST-Setup war fertig:
Rahmen: HobbyKing Mini Quadcopter Frame V1 - 539mm
Motoren: Turnigy D2836/11 750KV
Kompass: onboard HMC5883L
GPS: MTK 3329 GPS Module
Motorregler: Turnigy Q-Brain 4x20A
Board: MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
Funke: FlySky TH9X gemoddet / 3S Lipo/Hintergrundbeleuchtung/Programmierstecker für opensource-Software usw.
Telemetry: nicht vorhanden
Akku: Turnigy 2200mah 3S 25-30C (2 Stück)
Sonar: Ultraschallsensor HC-SR04
Props: 10x4.5
Alles zusammengebaut und stolz wie otto ging es jetz ans einstellen.....aber wie ? Es endete in wochenlangem Rumgesuche in foren und iwelchen Seiten wo Leute so etwas versuchen zu erklären ........dabei stieß ich auf eine Seite in der es jemand geschafft hatte auf das Multiwii-Board eine software von Megapirate aufzuspielen(noch ein wenig umschreiben) und damit jetzt den Missionplanner der APM-Boards nutzen konnte in dem alles ein wenig übersichtler ist las in der multiwii-software (Meiner meinung nach) ....das wollte ich auch ....also rangesetzt und umprogrammiert ...alles prima es konnte losgehen.
nach einiger zeit an meinem selbstgebauten halter in dem man den regler ganz gut einstellen konnte kam der erste Feldversuch.....und er flog ....wie festgenagelt (für mein Verständis zu dem Zeitpunkt da ich ja nur die zappelei von dem T-rex 450 kannte)...
es fiel mir zwar auf das er manchmal etwas zappelte aber ich dachte das wäre normal.......war es leider nicht .....ich ließ ihn in einem der zahlreichen Flugversuche auf der stelle stehen und vermutlich brachte der wind meinen regler schlagartig zum überschwingen und der erste quadro war kurz ........und gleich richtig ......zuhause das board angeschlossen ....keine reaktion mehr. Also auf zu REV.2
Würde mich natürlich über konstruktive Kritik freuen und meine Probleme (die es immernoch gibt obwohl er komplett autonom fliegen kann mit Start und Landung) hier auch diskutieren.
REV.1
jia...wie in der Überschrift des Themas schon zu lesen ist ....handelt es sich um den dritten Anlauf. Ich habe vor 2 Jahren ca. ,nachdem ich es Leid war dauernd meinen Heli zu schrotten und das Flugzeug fliegen gerade seinen Reiz verloren hatte, beschlossen eine Drohne zu bauen die eigenstabil ist aber sich vom Prinzip halt fliegt wie nen Heli. Also logische konsequenz ....erstmal, da die helis immer so teuer sind, nen LOW-COST-Versuch ....was aber ein großer Fehler war.
Bei Hobbyking schnell nen Holzrahmen gesucht der ne gute größe hatte um meine 3S akkus vom T-rex450 tragen zu können .......und dann ging das raten los ...und lesen ...iwann kam ich dann auf die seite ecalc.ch und dort konnte ich immerhin den quadro so halb berechnen um nicht ganz in die Sch**** zu treten...... gesagt getan....und der erste LOW-COST-Setup war fertig:
Rahmen: HobbyKing Mini Quadcopter Frame V1 - 539mm
Motoren: Turnigy D2836/11 750KV
Kompass: onboard HMC5883L
GPS: MTK 3329 GPS Module
Motorregler: Turnigy Q-Brain 4x20A
Board: MultiWii PRO Flight Controller w/MTK GPS Module
Funke: FlySky TH9X gemoddet / 3S Lipo/Hintergrundbeleuchtung/Programmierstecker für opensource-Software usw.
Telemetry: nicht vorhanden
Akku: Turnigy 2200mah 3S 25-30C (2 Stück)
Sonar: Ultraschallsensor HC-SR04
Props: 10x4.5
Alles zusammengebaut und stolz wie otto ging es jetz ans einstellen.....aber wie ? Es endete in wochenlangem Rumgesuche in foren und iwelchen Seiten wo Leute so etwas versuchen zu erklären ........dabei stieß ich auf eine Seite in der es jemand geschafft hatte auf das Multiwii-Board eine software von Megapirate aufzuspielen(noch ein wenig umschreiben) und damit jetzt den Missionplanner der APM-Boards nutzen konnte in dem alles ein wenig übersichtler ist las in der multiwii-software (Meiner meinung nach) ....das wollte ich auch ....also rangesetzt und umprogrammiert ...alles prima es konnte losgehen.
nach einiger zeit an meinem selbstgebauten halter in dem man den regler ganz gut einstellen konnte kam der erste Feldversuch.....und er flog ....wie festgenagelt (für mein Verständis zu dem Zeitpunkt da ich ja nur die zappelei von dem T-rex 450 kannte)...
es fiel mir zwar auf das er manchmal etwas zappelte aber ich dachte das wäre normal.......war es leider nicht .....ich ließ ihn in einem der zahlreichen Flugversuche auf der stelle stehen und vermutlich brachte der wind meinen regler schlagartig zum überschwingen und der erste quadro war kurz ........und gleich richtig ......zuhause das board angeschlossen ....keine reaktion mehr. Also auf zu REV.2
solange bis man es nicht mehr sieht.. kann man noch was dazulernen