Flugstabilisierung duch höhere Motorposition ?

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    • Also, denn mal wieder Rückbau - Gummis weg !
      Die Graupner-Props habe ich sehr exakt ausgewogen,
      da war auch nicht viel zu tun, sind sehr gut gemacht!
      Ich sach ja, die Aeronaut - Knatterlatten machen einen
      guten Job, aber sehr laut...

      Gain-Werte - ich schalte mal wieder alles auf "default"

      Du hast da einen FC von Tarot im Octo - die ZYX- M - alles gut damit?
      Die hätte ich gerne unterm Weihnachtsbaum - oder ?

      @RC-Role - ja Original-Klebepads - plus Kabelbinder quer über Gehäuse
      und Rahmen.

      bis dann - Gruß - Jörg
    • Hallo

      Du hast also eine DJI Naza M Lite, die geflasht wurde.

      Welchen Vorteil hast Du erwartet bzw. festgestellt?

      Meine DJI Naza M Lite braucht eine recht lange "Warmlaufphase".
      Ansonsten konnte ich bisher flugtechnisch keine Nachteile feststellen.

      Gruß Heinz
    • moin
      @Copter-Fan - Hallo Heinz - das ist meine erste Naza-M Lite - Mitte April 2018
      habe ich diesen FC sofort, als Neugerät , von einem Fachmann
      auf Vers. V2 flashen lassen. Und seit dem Erstflug habe ich diese Schaukelei nie
      in den Griff bekommen??!! Leichte Verbesserungen durch Änderung der Gain-Werte
      brachten dann ein ganz gutes Flugverhalten - aber das waren immer nur Schlimmverbesserungen.

      Die Warmlaufphase dauert etwa 5 Minuten - da hatte ich mich schon informiert und
      war vorbereitet. Das ist auch heute noch so.

      Bin jetzt so weit, dass ich entweder einen Neukauf plane (Tarot ZYX...)
      oder ich setze mich mit GlobeFlight in Verbindung , ob ich nur den FC in Vers. V2
      als Einzelgerät bekommen kann - vermute, dass die PMU , das LED-Modul und
      die GPS-Antenne mit den Steckern an die V2 passen werden ? o d e r ?

      Wenn das alles nicht geht, ist der Versuch, Lite/V2 zurücksetzen auf WerksVersion
      noch ein Thema - aber da bin ich Laie.

      Sonst - siehe Tarot ZYX - und Thema-Ende DJI -

      Gruß - Jörg
    • Hallo

      Der Tarot ZYX-M FC hat folgende Vorteile:

      1) Kurze Warmlaufphase
      2) Frei einstellbare RX-Kanäle
      3) Go-Home Funktion ohne Mixer Konfiguration

      Der FC würde Dein Problem wahrscheinlich nicht beseitigen.

      Kannst Du die Motorhalter auf den Armen ca. 2-3 cm zur Mitte verschieben?

      Gruß Heinz
    • nabend
      ja, könnte die Mot.-Träger soweit zurücksetzen !?
      Was vermutest du denn da ?
      Sollte dass Kipp-Moment (Hebelarm) verringert werden ?

      Für Tarot mache ich Wunschzettel fertig :rolleyes:

      Achso, du bist der Meinung, das Zurücksetzen der geflashten Lite/V2
      bringt nix ?

      Gruß Jörg
    • Hallo

      1) Das Zurücksetzen der DJI Naza M Lite bringt nichts, wenn der FC ansonsten funktioniert.
      Mir ist nur nicht klar, was das Flashen überhaupt bringen soll.
      Die Naza Lite wird damit nicht zur vollwertigen DJI Naza M V2.
      Sie braucht immer noch enorm lange zum Aufwärmen und ein Anysense kann man ohne Weiteres auch nicht anschließen.

      2) Der Tarot ZYX-M FC hat den Nachteil, dass mir niemand adhoc sagen kann, welche GPS Antenne mit welcher Hardware zur Firmware des FC passt.
      Im Tarot Forum gab es hierzu immer wieder Nachfragen.

      3) Das testweise Versetzen der Motorhalter soll ein eventuell vorhandes negatives Resonanzverhalten ändern.

      4) Gummidämpfer sind zu entfernen.

      6) Versuchsweise sollten auch Kamera und Gimbal abgebaut werden.

      Gruß Heinz
    • nabend

      3. Ich müsste die 16mm Carbonrohre kürzen, um da durch Mot.-Radius-
      Veränderung etwas zu erreichen. Nicht geplant.
      Hatte die Originalrohre (265mm) ~ eine Woche getestet. Das
      Flugbild war zwar insgesamt stabiler, die Taumelei setzte träger ein,
      dafür waren die Schwingungen größer.... ?!

      2.Zu Tarot ZYX - Habe mich mal bei Prem.-Modellbau schlau gemacht - auch die
      Käufer-Beurteilungen berücksichtigt - nicht schlecht - bemängelt
      wurden die etwas fummeligen Stecker und dünne Kabel.
      Flug und Kontrolle sehr positiv.

      4. Gummidämpfer sind entfernt. (auch Gainwerte auf default gesetzt)
      Nächster Flugtest - morgen - mit Wind - aber trocken u. wärmer.

      6. Habe Kamera, aber Gimbal nein - bin sowieso wochenlang ohne
      geflogen, weil Kamera erst zwei Wochen in Betrieb. Hängt auch
      nur an einstellbaren Gelenkarmen. Als die Kamera aber angebaut war,
      wurde der Kopter aber etwas ruhiger. (Schwerpunktverlagerung)

      Ich warte mal die Info von GlobeFlight ab, ob ich da den FC in Vers. V2
      so quasi, als Ersatzteil bekomme ?

      Bis dann - Gruß - Jörg
    • nabend
      @Copter-Fan - habe also alle "Resonanz-Lieferanten" mit
      Neopren-Schaumstoff ruhiggestellt (Mot.-Träger-Gummis weg,
      Kamera-Akku im Schacht mit Kunststoffstreifen klapperfrei)

      Von GlobeFlight Antwort: Einzellieferung eines FC - V2
      nicht möglich ?!

      @Nobier- Es trifft zu, dass die Kamera (Apeman A77 -Modus 4K)
      keine Vibrationen verträgt. Heute besseres, schärferes Bild !
      Dann deinen Vorschlag übernommen und alle Gain-Werte auf
      Standard gesetzt. Und - tätäää - Flug bedeutend verbessert :thumbup:
      Bin soweit zufrieden !! Wichtig heute, bei ~28km/h Wind der
      Quadro hält die Schwebe-Position besser als sonst.
      Darauf ein Bier 8)

      Auch hier Fazit: Das Rumschrauben und Meckern und Software-
      (Gain) Versuche bringen nicht immer Besserung. Bei einem
      komletten Eigenbau darf ich jetzt nicht die flugtechnische Klasse
      der größenvergleichbaren 2500€ - Quadro´s erwarten.

      Bis dann - Gruß - Jörg