Hallo Zusammen,
ich hatte gestern die Möglichkeit meine erste FPV-Drohne zu testen & prompt ein Problem festgestellt.
streamable.com/hu8sb
(Am besten Ton anmachen unten links!)
Auf diesem kurzen Clip kann man sehen, dass die Drohne beim Punch-Out sauber beschleunigt, aber direkt nach dem ich das Gas wegnehme, rollt sie kurz nach rechts & es hört sich an, als
wenn sie kurzzeitig auf einer Seite übersteuert.
Abgesehen von diesem Problem fliegt die Drohne sauber, soweit ich das beurteilen kann. Keine Death-Rolls oder sonstiges instabiles Verhalten.
Sie zieht beim Hovern im Angle mode noch leicht nach hinten rechts, da tippe ich allerdings auf einen nicht 100% exakt kalibrierten Gyro.
Nun die Frage: Was könnte die Ursache dafür sein? Falsch PID-Einstellungen? (sind Standard-Settings von Betaflight 3.5)
Oder ist es eher ein defekter Motor/ESC? Die Motoren sind brandneu und wurden zuvor bloß einige Male beim konfigurieren verwendet.
Laut dem Motor-Tab in Betaflight sind die Motoren beim Trockenlauf ohne Props syncron.
ESC-Protokoll ist DSHOT 1200 (ist unterstützt vom FC), Gyro/PID Loop Freq sind 8k / 8k.
Dyn. Notch FIlter aktiv (default)
Anti-Gravity aktiv
Es handelt sich um ein 5" Frame mit 2300kv Motoren, einem F4 4in1 FC (30A ESCs).
Ich wäre sehr Dankbar für eure Hilfe - ich denke ja das ganze ist auf einen meiner Anfängerfehler zurückzuführen
VG
ich hatte gestern die Möglichkeit meine erste FPV-Drohne zu testen & prompt ein Problem festgestellt.
streamable.com/hu8sb
(Am besten Ton anmachen unten links!)
Auf diesem kurzen Clip kann man sehen, dass die Drohne beim Punch-Out sauber beschleunigt, aber direkt nach dem ich das Gas wegnehme, rollt sie kurz nach rechts & es hört sich an, als
wenn sie kurzzeitig auf einer Seite übersteuert.
Abgesehen von diesem Problem fliegt die Drohne sauber, soweit ich das beurteilen kann. Keine Death-Rolls oder sonstiges instabiles Verhalten.
Sie zieht beim Hovern im Angle mode noch leicht nach hinten rechts, da tippe ich allerdings auf einen nicht 100% exakt kalibrierten Gyro.
Nun die Frage: Was könnte die Ursache dafür sein? Falsch PID-Einstellungen? (sind Standard-Settings von Betaflight 3.5)
Oder ist es eher ein defekter Motor/ESC? Die Motoren sind brandneu und wurden zuvor bloß einige Male beim konfigurieren verwendet.
Laut dem Motor-Tab in Betaflight sind die Motoren beim Trockenlauf ohne Props syncron.
ESC-Protokoll ist DSHOT 1200 (ist unterstützt vom FC), Gyro/PID Loop Freq sind 8k / 8k.
Dyn. Notch FIlter aktiv (default)
Anti-Gravity aktiv
Es handelt sich um ein 5" Frame mit 2300kv Motoren, einem F4 4in1 FC (30A ESCs).
Ich wäre sehr Dankbar für eure Hilfe - ich denke ja das ganze ist auf einen meiner Anfängerfehler zurückzuführen
VG
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