Hallo an alle,
Ich habe an euch mal weider eine Frage, die ihr mir bestimmt beantworten könnt
In meinen Racer ist eine Holybro Kakute F4 V2 verbaut. Im ACRO Modus kam es letztens vor, dass dich das FC nach einer seitlichen Rolle "aufgehängt" hat, und nicht mehr wirklich steuerbar war. Das Ende vom Lied war ein unsanfter Aufschlag am Boden (zum Glück alles noch in Ordnung )
Kann es sein, das dies an meiner PID loop Frequenz hängt, die ich eingestellt habe?
PID Loop bei mir wäre auf 16 kHz eingestellt.
Gyro Update Frequenz ist auf 32 kHz eingestellt.
Als ESC´s verwende ich die Racerstar RS30A V2 30A Blheli_S ESC mit eingestellten DSHOT 600
Z-Achse und Beschleunigungssensor waren kalibriert.
Was habe ich eurer Meinung falsch eingestellt, sodass der Racer nach schnellen Flug Einlagen im ACRO Modus nicht mehr kontrollierbar war?
Kam mir so vor, als ob das FC nicht mehr mitkam. Hatte ich schon mal, aber nach ein paar Sekunden im normalen geradeaus Flug war alles wieder normal.
Beste Grüße
Mertakker
Ich habe an euch mal weider eine Frage, die ihr mir bestimmt beantworten könnt
In meinen Racer ist eine Holybro Kakute F4 V2 verbaut. Im ACRO Modus kam es letztens vor, dass dich das FC nach einer seitlichen Rolle "aufgehängt" hat, und nicht mehr wirklich steuerbar war. Das Ende vom Lied war ein unsanfter Aufschlag am Boden (zum Glück alles noch in Ordnung )
Kann es sein, das dies an meiner PID loop Frequenz hängt, die ich eingestellt habe?
PID Loop bei mir wäre auf 16 kHz eingestellt.
Gyro Update Frequenz ist auf 32 kHz eingestellt.
Als ESC´s verwende ich die Racerstar RS30A V2 30A Blheli_S ESC mit eingestellten DSHOT 600
Z-Achse und Beschleunigungssensor waren kalibriert.
Was habe ich eurer Meinung falsch eingestellt, sodass der Racer nach schnellen Flug Einlagen im ACRO Modus nicht mehr kontrollierbar war?
Kam mir so vor, als ob das FC nicht mehr mitkam. Hatte ich schon mal, aber nach ein paar Sekunden im normalen geradeaus Flug war alles wieder normal.
Beste Grüße
Mertakker