Hallo,
habe eine Wasserlandung mit Parrot Bebop 2 vollführt. Parrot Bebop 2 hört nach Trocknung nicht auf zu blinken.
WLAN ok.
FTP ok.
alte Firmware installiert.
Parrot hört nicht auf zu blinken.
Telnet ok.
/ # /usr/bin/diagnostic
posix init start build on : Jul 12 2016 12:05:57
Use ctrl+\ (SIGQUIT) to end the application
ak8963_check: ERROR; i2c ioctl failed
posix init start build on : Jul 12 2016 12:05:57
Use ctrl+\ (SIGQUIT) to end the application
EEPROM OK
Summary:
--------
- gps OK
- mmc OK
- bldc OK
- p7mu OK
- ms5607 KO
- mpu6050 OK
- ak8963 KO
- p7us OK
- mt9v117 OK
- mt9f002 OK
- hcam_pinout OK
Barometer ko.
Magnetfeldsensor ko.
/ # BLDC_Test_Bench -S > /dev/null;sleep 15;BLDC_Test_Bench -H > /dev/null
BLDC has detected a minor failure not-acknowledged: 'Communication with motor failed by timeout' at state 'closed loop spinning' .
Note: to prevent this message, you should acknowledge this failure by sending the `clear error' command
before sending the `start motors' command.
==> Minor BLDC error cleared !
Motoren drehen 1 Sekunde dann erscheint Fehlermeldung. Nerviges Piepen ertönt welches sich nur durch reboot beenden lässt ertönt.
Testmusik lässt sich nicht abspielen. # BLDC_Test_Bench -M 3
No Music. Very Sad.
Motorsteuerung ko.?
crash report hat einen titel wie folgt:
[REPORT v4.0][drones][ardrone3][ardrone3][4.7.1][milos][] generic_report 'Early defective sensors'
Was denkt ihr? Parrot Bebop 2 entsorgen und eine bessere Drohne ergattern? Mainboard und GPS Board tauschen? Oder doch die beiden Sensoren mit meinen unterentwickleten SMD Lötfähigkeiten ersetzen?
Schönen Abend und viele Grüße in die NAcht.
habe eine Wasserlandung mit Parrot Bebop 2 vollführt. Parrot Bebop 2 hört nach Trocknung nicht auf zu blinken.
WLAN ok.
FTP ok.
alte Firmware installiert.
Parrot hört nicht auf zu blinken.
Telnet ok.
/ # /usr/bin/diagnostic
posix init start build on : Jul 12 2016 12:05:57
Use ctrl+\ (SIGQUIT) to end the application
ak8963_check: ERROR; i2c ioctl failed
posix init start build on : Jul 12 2016 12:05:57
Use ctrl+\ (SIGQUIT) to end the application
EEPROM OK
Summary:
--------
- gps OK
- mmc OK
- bldc OK
- p7mu OK
- ms5607 KO
- mpu6050 OK
- ak8963 KO
- p7us OK
- mt9v117 OK
- mt9f002 OK
- hcam_pinout OK
Barometer ko.
Magnetfeldsensor ko.
/ # BLDC_Test_Bench -S > /dev/null;sleep 15;BLDC_Test_Bench -H > /dev/null
BLDC has detected a minor failure not-acknowledged: 'Communication with motor failed by timeout' at state 'closed loop spinning' .
Note: to prevent this message, you should acknowledge this failure by sending the `clear error' command
before sending the `start motors' command.
==> Minor BLDC error cleared !
Motoren drehen 1 Sekunde dann erscheint Fehlermeldung. Nerviges Piepen ertönt welches sich nur durch reboot beenden lässt ertönt.
Testmusik lässt sich nicht abspielen. # BLDC_Test_Bench -M 3
No Music. Very Sad.
Motorsteuerung ko.?
crash report hat einen titel wie folgt:
[REPORT v4.0][drones][ardrone3][ardrone3][4.7.1][milos][] generic_report 'Early defective sensors'
Was denkt ihr? Parrot Bebop 2 entsorgen und eine bessere Drohne ergattern? Mainboard und GPS Board tauschen? Oder doch die beiden Sensoren mit meinen unterentwickleten SMD Lötfähigkeiten ersetzen?
Schönen Abend und viele Grüße in die NAcht.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von kosmobert ()