Moin, Moin zusammen,
Ich bin neu im Forum und noch relativ neu im FPV Hobby und fliege zu 99% indoor mit Tiny whoops. (Tinyhawk 1 / Us65/Uk65 / Mobula6 HD)
Zu meinen Vorkenntnissen:
Ich habe schon Motoren/Frames/Canopy/Kameras gewechselt, ESC geflasht, neues Betaflight installiert, PID und Rates settings gemacht.
Jetzt hatte ich bei meiner Us65/Uk65 einen Rahmenbruch und dachte mir, das kann ich auch nutzen um die Motoren aufzurüsten.
Dann habe ich alles in dem neuen Frame eingebaut und dabei die Motoren ausgetauscht.
Alle Motoren sind natürlich brushless Motoren
Original:
FC - Crazybee F3 - Betaflight 3.4.0-Crazybee
SE0603 19000 KV - BLHeli 16.6
Neue Motoren:
Racestar BR0603C 22000 KV
Ich habe dann im ESC Motor 2 und Motor 3 (da ich nur CW Motoren habe, im Original waren es 2 CW und 2 CCW) auf reversed gesetzt und getestet. Alle Motoren drehen in die richtige Richtung (Luftstrom nach unten wenn aktiviert)
Alle Motoren sind an der richtigen Position(Quad X)
FC zeigt in die richtige Richtung.
Propeller habe ich 3mal kontrolliert und sind auch richtig rum
Wenn ich sie jetzt arme (angle mode) drehen alle Rotoren normal. Wenn ich gas gebe, egal ob ganz vorsichtig oder volle power, macht die Drone eine kurze Rechtsdrehung (yaw) und schaltet dann ab (OSD - Runaway)
Ich habe die Motoren mal unterschiedlich geschaltet, alle im ESC auf normal (rotation), dann stimmt der Schub nicht und beim arming eiert sie ohne gas zu geben am Boden rum.
Ich habe keine Ahnung wo der Fehler ist, bzw was ich tun kann.
Was übersehe ich?
Muss ich in Betaflight noch etwas ändern, weil ich im ESC 2 Motoren auf reversed gesetzt habe?
Muss ich im ESC sonst noch was anpassen, wenn ich Motoren wechsle?
Hoffentlich kann mir da jmd weiterhelfen, ich habe bis jetzt noch in keinem Forum etwas gefunden, dass mir helfen könnte
Gruß
Jens
Ich bin neu im Forum und noch relativ neu im FPV Hobby und fliege zu 99% indoor mit Tiny whoops. (Tinyhawk 1 / Us65/Uk65 / Mobula6 HD)
Zu meinen Vorkenntnissen:
Ich habe schon Motoren/Frames/Canopy/Kameras gewechselt, ESC geflasht, neues Betaflight installiert, PID und Rates settings gemacht.
Jetzt hatte ich bei meiner Us65/Uk65 einen Rahmenbruch und dachte mir, das kann ich auch nutzen um die Motoren aufzurüsten.
Dann habe ich alles in dem neuen Frame eingebaut und dabei die Motoren ausgetauscht.
Alle Motoren sind natürlich brushless Motoren
Original:
FC - Crazybee F3 - Betaflight 3.4.0-Crazybee
SE0603 19000 KV - BLHeli 16.6
Neue Motoren:
Racestar BR0603C 22000 KV
Ich habe dann im ESC Motor 2 und Motor 3 (da ich nur CW Motoren habe, im Original waren es 2 CW und 2 CCW) auf reversed gesetzt und getestet. Alle Motoren drehen in die richtige Richtung (Luftstrom nach unten wenn aktiviert)
Alle Motoren sind an der richtigen Position(Quad X)
FC zeigt in die richtige Richtung.
Propeller habe ich 3mal kontrolliert und sind auch richtig rum
Wenn ich sie jetzt arme (angle mode) drehen alle Rotoren normal. Wenn ich gas gebe, egal ob ganz vorsichtig oder volle power, macht die Drone eine kurze Rechtsdrehung (yaw) und schaltet dann ab (OSD - Runaway)
Ich habe die Motoren mal unterschiedlich geschaltet, alle im ESC auf normal (rotation), dann stimmt der Schub nicht und beim arming eiert sie ohne gas zu geben am Boden rum.
Ich habe keine Ahnung wo der Fehler ist, bzw was ich tun kann.
Was übersehe ich?
Muss ich in Betaflight noch etwas ändern, weil ich im ESC 2 Motoren auf reversed gesetzt habe?
Muss ich im ESC sonst noch was anpassen, wenn ich Motoren wechsle?
Hoffentlich kann mir da jmd weiterhelfen, ich habe bis jetzt noch in keinem Forum etwas gefunden, dass mir helfen könnte
Gruß
Jens
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