Ich denke auch das hier ein Motor blockiert hat und dadurch die hohen Ströme entstanden sind. Irgendwann war er dann kurz ganz fest und es ging kurzzeitig abwärts bis sie sich nochmal fangen konnte.
Ein Seitenanschlag wurde erkannt und auch einen Fronteinschlag. Wie die darauf kommen ist fragwürdig, vermutlich nur durch die unnormale Neigung der Drohne in eine bestimmte Richtung, wodurch dann eine Kollision interpretiert wird. Warum der Gimbalmotor dann auch noch Probleme macht weiß ich nicht, am Ende vielleicht aufgrund des freien Falls und der entstehenden Geschwindigkeit nach unten.
Ich schätze der Support wird eine Neue herausgeben.
Grüße
Ein Seitenanschlag wurde erkannt und auch einen Fronteinschlag. Wie die darauf kommen ist fragwürdig, vermutlich nur durch die unnormale Neigung der Drohne in eine bestimmte Richtung, wodurch dann eine Kollision interpretiert wird. Warum der Gimbalmotor dann auch noch Probleme macht weiß ich nicht, am Ende vielleicht aufgrund des freien Falls und der entstehenden Geschwindigkeit nach unten.
Ich schätze der Support wird eine Neue herausgeben.
Grüße