Guten Morgen zusammen,
ich hoffe ich spame hier nicht zu sehr, aber einige haben bestimmt schon in anderen Beiträgen gesehen, dass ich die letzten Tage etwas aktiver war, da mein Cinebot30 angekommen war und den Jungfernflug meistern durfte.
Gestern habe ich also meine ersten Flüge gewagt und ich bereue den Kauf kein bisschen. Allerdings bin ich auch sehr risikofreudig und habe danach einiges ausprobiert, da haben sich die ersten Crashs auch nicht vermeiden lassen.
Bei den ersten 2 Crash habe ich versucht zwischen Weinreben durchzufliegen, wobei ich dem Boden zu nahe gekommen und im Gras gelandet bin. Beim 2. Crash hatte ich die Kurve verpasst und bin leider an die Metallstange einer Rebe geknallt ...
Nach erstem Blick hat der Koppter das unversehrt überstanden, er war nur ein wenig Grün vom Gras und ähnelte eher einem Rasenmäher nach seinem Feierabend. Nichts desto trotz erledigte er fleißig weiter seine Aufgabe .. nun aber zu meinen eigentlichen Fragen.
1. Nach den ersten Crashes und direkt erneutem Startversuch wurde mir auf der Brille immer "Caliber Throttle" angezeigt. Das konnte ich nur durch aus- und einschalten aller Komponenten wieder weg bekommen, danach flog er normal weiter.
2. Bei einem weiteren Flug und somit auch Crash ist einfach die Verbindung abgebrochen, ich bin dazu in meinem Rücken ca. 50 Meter hinter einer Kapelle vorbei geflogen und auf der Höhe von 3-4 Metern ist die Verbindung abgebrochen und der Koppter einfach abgestürzt. Das war auch der letzte Flug, weil dann nach erneutem Start die Meldung "Runaway" angezeigt wurde. Danach ist er immer direkt nach start in der Höhe von 30 cm wieder abgestürzt und war nicht mehr zu kontrollieren. Nun mache ich mir doch etwas sorgen, dass mein Cinebot den ein oder anderen Schaden abbekommen hat. Hatte leider auch keine komplett vollen Akkus mehr dabei um das ganze noch mal zu testen. Mit einem größeren aber fast leeren 1300 maH Akku ist er dann doch noch mal gestartet und paar meter geflogen, habe ich aber direkt Notlanden müssen, aufgrund der Batterie und die Verbindung ist auch abgebrochen, daher weiß ich nicht ob es nun am Akku oder einem Schaden lag.
3. Wie ist es mit Pflege ? Nach den Landungen im Gras war er ziemlich verdreckt, Grün und voll mit Grassfetzen. Sollte man die Koppter nach so Flügen aufschrauben und ordentlich sauber machen?
Komponenten sind Cinebot30 O3, DJI Integra und Radiomaster Zorro.
Sind euch solche Fehler bekannt und könnt ihr mir helfen?
Kann ich über Betaflight Funktionen testen und eine volle Funktionsfähigkeit herausfinden? Ist sowas möglich?
Danke und viele Grüße
ich hoffe ich spame hier nicht zu sehr, aber einige haben bestimmt schon in anderen Beiträgen gesehen, dass ich die letzten Tage etwas aktiver war, da mein Cinebot30 angekommen war und den Jungfernflug meistern durfte.
Gestern habe ich also meine ersten Flüge gewagt und ich bereue den Kauf kein bisschen. Allerdings bin ich auch sehr risikofreudig und habe danach einiges ausprobiert, da haben sich die ersten Crashs auch nicht vermeiden lassen.
Bei den ersten 2 Crash habe ich versucht zwischen Weinreben durchzufliegen, wobei ich dem Boden zu nahe gekommen und im Gras gelandet bin. Beim 2. Crash hatte ich die Kurve verpasst und bin leider an die Metallstange einer Rebe geknallt ...
Nach erstem Blick hat der Koppter das unversehrt überstanden, er war nur ein wenig Grün vom Gras und ähnelte eher einem Rasenmäher nach seinem Feierabend. Nichts desto trotz erledigte er fleißig weiter seine Aufgabe .. nun aber zu meinen eigentlichen Fragen.
1. Nach den ersten Crashes und direkt erneutem Startversuch wurde mir auf der Brille immer "Caliber Throttle" angezeigt. Das konnte ich nur durch aus- und einschalten aller Komponenten wieder weg bekommen, danach flog er normal weiter.
2. Bei einem weiteren Flug und somit auch Crash ist einfach die Verbindung abgebrochen, ich bin dazu in meinem Rücken ca. 50 Meter hinter einer Kapelle vorbei geflogen und auf der Höhe von 3-4 Metern ist die Verbindung abgebrochen und der Koppter einfach abgestürzt. Das war auch der letzte Flug, weil dann nach erneutem Start die Meldung "Runaway" angezeigt wurde. Danach ist er immer direkt nach start in der Höhe von 30 cm wieder abgestürzt und war nicht mehr zu kontrollieren. Nun mache ich mir doch etwas sorgen, dass mein Cinebot den ein oder anderen Schaden abbekommen hat. Hatte leider auch keine komplett vollen Akkus mehr dabei um das ganze noch mal zu testen. Mit einem größeren aber fast leeren 1300 maH Akku ist er dann doch noch mal gestartet und paar meter geflogen, habe ich aber direkt Notlanden müssen, aufgrund der Batterie und die Verbindung ist auch abgebrochen, daher weiß ich nicht ob es nun am Akku oder einem Schaden lag.
3. Wie ist es mit Pflege ? Nach den Landungen im Gras war er ziemlich verdreckt, Grün und voll mit Grassfetzen. Sollte man die Koppter nach so Flügen aufschrauben und ordentlich sauber machen?
Komponenten sind Cinebot30 O3, DJI Integra und Radiomaster Zorro.
Sind euch solche Fehler bekannt und könnt ihr mir helfen?
Kann ich über Betaflight Funktionen testen und eine volle Funktionsfähigkeit herausfinden? Ist sowas möglich?
Danke und viele Grüße