Propeller sitzen Bomben fest!
5 Zoll Selbstbau stürz ohne erkennbaren Grund ab.
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ABC-Filter ist jetzt ausgeschaltet. Was kann ich dir noch zur Verfügung stellen, damit du mehr herausfinden kannst? Ich bin mehr als am Ende meiner Möglichkeiten.
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KREATMOFPV schrieb:
mit 12 Magneten. Das sollte ich noch in Betaflight ändern, denn dort sind 14 eingetragen. Kann dadurch so etwas passieren?
Auf 12 ändern und das sollte es schon gewesen sein. Den Rest so lassen, wie besprochen. Mit jetzt ausgeschaltetem ADC ist dann (hoffentlich) auch das RC-Signal sauber.
Wenn dann alles läuft, auf jeden Fall ein Backup von deiner aktuellen Konfiguration in BetaFlight abspeichern.
(Btw: Man kann Posts auch noch bis zu 3 Stunden lang editieren und Infos hinzufügen)Dieser Beitrag wurde bereits 5 mal editiert, zuletzt von Schwurbelmeister ()
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Das hört sich gut an, werde morgen alles umstellen und dann wieder raus auf‘s Feld gehen.
Bin wirklich sehr gespannt -
Schau nochmal nach was die Konfiguration der Motoren ist. Die sollten 12N14P sein. Das wäre auch der Standard in betaflight. Kann man auch sehen. Wenn du 12 Spulen siehst bedeutet das 12N und dann sind es ziemlich sicher 14 Magnete oder 14P. Von der Motorunterseite kann man sonst auch die Magnete sehen.
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Schwurbelmeister schrieb:
KREATMOFPV schrieb:
mit 12 Magneten. Das sollte ich noch in Betaflight ändern, denn dort sind 14 eingetragen. Kann dadurch so etwas passieren?
Wenn dann alles läuft, auf jeden Fall ein Backup von deiner aktuellen Konfiguration in BetaFlight abspeichern.
(Btw: Man kann Posts auch noch bis zu 3 Stunden lang editieren und Infos hinzufügen)
Hablahab schrieb:
Schau nochmal nach was die Konfiguration der Motoren ist. Die sollten 12N14P sein. Das wäre auch der Standard in betaflight. Kann man auch sehen. Wenn du 12 Spulen siehst bedeutet das 12N und dann sind es ziemlich sicher 14 Magnete oder 14P. Von der Motorunterseite kann man sonst auch die Magnete sehen.
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Hast du es schon mit dem deaktivierten ADC getestet?
Wenn ja und das Problem immernoch besteht, es auch nicht der PID Loop ist, gibt es noch ein paar ESC Settings die das Verhalten beinflussen können. Benutzt du Bluejay oder BLHeli32? -
Ja die ESC-Settings wären auch mein letzter Ansatz, wenn es weder die Magnetanzahl, noch das PID-Loop, noch lockere Luftschrauben sind. Das ist zwar ungewöhnlich, aber auch eine potentielle Fehlerquelle.
Sehr ungewöhnlich. Desyncs sind heutzutage sehr selten geworden. -
Hablahab schrieb:
Hast du es schon mit dem deaktivierten ADC getestet?
Wenn ja und das Problem immernoch besteht, es auch nicht der PID Loop ist, gibt es noch ein paar ESC Settings die das Verhalten beinflussen können. Benutzt du Bluejay oder BLHeli32?
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Hatte das in letzter Zeit nur einmal und da war es einfach das Kabel zwischen FC und ESC aber wenn der gesamte Stack schon getauscht wurde, gehe ich mal davon aus, dass das Kabel mit getauscht wurde.
@KREATMOFPV Solltest du BLHeli 32 verwenden, könntest du mal versuchen Demag compensation hoch, Rampup Power runter oder motor timing hoch zu setzen.
Ein Versuch wäre Demag compensation High, Rampup Power 25% und Motor timing 21 deg, alles andere auf default. Das ist zwar nicht optimal zum fliegen sondern eher der Test mit der groben Kelle, aber wenn der Fehler dann weg ist kann man sich wieder den defaults annähern. -
Jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Mein Quad hebt nicht einmal mehr ab. Ich habe die Motordrehrichtung, Motordrehzahl und die Propeller mehrfach überprüft, alles in Ordnung, aber es steigt nicht auf, sondern neigt sich und kippt ab.
Anbei das Protokoll des Nicht-Abhebens.
1drv.ms/f/s!Ag_0vxLw4cDgqHFiLykRMcvlwX4F?e=KsocbN -
Du hast wohl das falsche Log hoch geladen. Das ist von arm bis disarm nur 1/10s lang.
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Mal was ganz banales: Die Motorschrauben reichen nicht bis in die Wicklung ?
Wenn man da zu lange Schrauben verwendet kann das auch zu ganz lustigen Sachen im Flug führen. -
Hey @KREATMOFPV, ich habe genau die gleiche Drohne nachgebaut und das selbe Problem heute feststellen müssen.
Ich habe jedoch den TBS Nano Rx mit der Tango 2 pro im Einsatz.
Hast du bereits eine Lösung gefunden? Oder Tipps?
wäre superDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Nik6 ()
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Nik6 schrieb:
Hey @KREATMOFPV, ich habe genau die gleiche Drohne nachgebaut und das selbe Problem heute feststellen müssen.
Ich habe jedoch den TBS Nano Rx mit der Tango 2 pro im Einsatz.
Hast du bereits eine Lösung gefunden? Oder Tipps?
wäre super
Hattest du vor kurzem einen Absturz, der diese Symptomatik verursacht haben könnte, oder ist es extakt wie bei mir?
Wenn du eine Lösung findest, wäre ich dir auch sehr dankbar, wenn du sie mit mir teilen könntest. -
@KREATMOFPV Okay, schade. Ich hatte heute auch genau so einen Absturz. Ich vermute dass es an dem verbauten Kondensator oder wie bereits geschrieben Desync liegen könnte.
Welchen Kondensator hast du verbaut? Hast du bereits die Anzahl der Magneten geändert beim motortab in bf?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Nik6 ()
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