Hallo an alle,
ich habe ein Problem und jedes mal wenn ich versuche es zu lösen ergibt sich ein neues Problem. Bevor ich weiter herum probiere wollte ich vorher um rat fragen. ich bin echt ratlos und schon etwas am verzweifeln.
Der text ist etwas länger, ich habe versucht mich kurz zu halten und alle wichtigen fehler/punkte anzusprechen.
Das Ganze ist schon sehr verzwickt aber ich versuche mal meine schritte und die Probleme zu beschreiben.
Ich habe mir die Radiomaster Pocket (firmware 3.3.1ce_LBT) gekauft und 3-4 Monate in Uncrashed im 3d Modus im Controller mode 3 geübt. Da es nun Kälter wird dachte ich, dass die Betafpv air65 (firmware3.5.3 ism) zum drinnen üben gut für mich ist. dazu habe ich mir noch die Box pro + von HDZero geholt.
Die Air 65 kam an und voller Erwartung aktivierte ich den 3d Modus in der Betaflight web app (aber nicht Blheli32
) und nahm ein Preset von zoe-fpv welches für 4 bis 6 s Drohnen ausgelegt ist.
nachdem ich per Bind Phrase meine Pocket und die air65 verbunden hatte stellte ich fest das nichts so funktionierte wie ich dachte. 0 bis -100 war der Schub 0-50% und 0bis +100 war der Schub 50-100%. ich schaffte es die Drohne per stick nach unten in die Luft zu bekommen aber merkte das Roll und Yaw vertauscht waren. Anstatt das Gyro neu zu kalibrieren war ich schon drauf und dran die Inputs an meiner pocket zu verändern und dort echt scheiß zu bauen da ich nicht wusste was ich mache. ich hatte zeitweilen alle 4 Inputs auf der selben Axe und auch welche mehrmals vergeben. (i know das war echt ne dumme Aktion)
ich fand das mit dem Gyro raus und auch wie ich auf meiner Pocket die Inputs lösche bzw. richtig zuzuordnen kann.
Ich fand das mit der fehlenden Einstellung in der blheli32 Software heraus und probierte mithilfe von Chat Gpt an die Motor Drehrichtungen in den griff zu bekommen. hat funktioniert, zumindest in einer blheli32 web app. In der Betaflight web App wurden die Motoren nicht angesprochen.
Als ich abends versuchte mit meiner Pocket in Uncrashed zu üben sprangen die Sticks in die ecken, auch erneutes anschließen sowie kalibrieren in Uncrashed oder auf der Pocket haben nichts gebracht. In Uncrashed werden in den Controller Einstellungen meine stick Inputs nicht mehr angezeigt. auch 15 mal Kalibrieren brachte mich nicht weiter.
Beim verbinden zwischen Drohne und Pocket gab es per Binding Phrase keine Probleme. auch die Motor Drehrichtungen sind richtig eingestellt (Prop in)
In Betaflight reagierten die Sticks perfekt aber jedes mal als ich versuchte mit der Drohne abzuheben kippte sie zu einer Seite und die Motoren stoppten. es gab ein paar mal wo de Motoren nicht stoppten und sie wild und Unkontrollierbar umher flog. auch das erneute einstellen des Gyros bzw. des Sensors der Air65 hat da nicht geholfen.
Ich hatte es geschafft die Motoren in Betaflight ansprechbar zu machen aber das problem mit den Pocket in uncrashed konnte ich nicht lösen. ich entschied mich dazu die Firmware von beidem auf den neusten stand 3.6.0 zu bringen falls es ein Problem zwischen 3.3.1 und 3.5.3 gab. jetzt sind beide laut der Expresslrs Seite unter 10.0.0.1 auf 3.6.0 ich schaltete also meine Pocket aus und wieder an und seitdem funktionier das Elrs Modul und damit auch das Wifi Modul nicht mehr.
In Uncrashed sind die sticks immer noch in den Corners sobald ich Usb Joystick einstelle und verbinden mit der Air 65 geht jetzt auch nicht mehr.
Ich glaube am schlausten wäre bei beiden einen factory-reset zu machen und dann nochmal von vorne ran zu gehen.
Leider bin ich mittlerweile etwas ängstlich und unwissend wie ich das jetzt am besten löse.
Ich dachte das die mit dem updaten auf 3.6.0 passiert wäre aber ich glaube das war ein Fehlschluss.
Hatte jemand vielleicht ein ähnliches Problem oder hat einen Lösungsvorschlag? Jegliche versuche mir zu helfen sind super willkommen
ich habe ein Problem und jedes mal wenn ich versuche es zu lösen ergibt sich ein neues Problem. Bevor ich weiter herum probiere wollte ich vorher um rat fragen. ich bin echt ratlos und schon etwas am verzweifeln.
Der text ist etwas länger, ich habe versucht mich kurz zu halten und alle wichtigen fehler/punkte anzusprechen.
Das Ganze ist schon sehr verzwickt aber ich versuche mal meine schritte und die Probleme zu beschreiben.
Ich habe mir die Radiomaster Pocket (firmware 3.3.1ce_LBT) gekauft und 3-4 Monate in Uncrashed im 3d Modus im Controller mode 3 geübt. Da es nun Kälter wird dachte ich, dass die Betafpv air65 (firmware3.5.3 ism) zum drinnen üben gut für mich ist. dazu habe ich mir noch die Box pro + von HDZero geholt.
Die Air 65 kam an und voller Erwartung aktivierte ich den 3d Modus in der Betaflight web app (aber nicht Blheli32
) und nahm ein Preset von zoe-fpv welches für 4 bis 6 s Drohnen ausgelegt ist.
nachdem ich per Bind Phrase meine Pocket und die air65 verbunden hatte stellte ich fest das nichts so funktionierte wie ich dachte. 0 bis -100 war der Schub 0-50% und 0bis +100 war der Schub 50-100%. ich schaffte es die Drohne per stick nach unten in die Luft zu bekommen aber merkte das Roll und Yaw vertauscht waren. Anstatt das Gyro neu zu kalibrieren war ich schon drauf und dran die Inputs an meiner pocket zu verändern und dort echt scheiß zu bauen da ich nicht wusste was ich mache. ich hatte zeitweilen alle 4 Inputs auf der selben Axe und auch welche mehrmals vergeben. (i know das war echt ne dumme Aktion)
ich fand das mit dem Gyro raus und auch wie ich auf meiner Pocket die Inputs lösche bzw. richtig zuzuordnen kann.
Ich fand das mit der fehlenden Einstellung in der blheli32 Software heraus und probierte mithilfe von Chat Gpt an die Motor Drehrichtungen in den griff zu bekommen. hat funktioniert, zumindest in einer blheli32 web app. In der Betaflight web App wurden die Motoren nicht angesprochen.
Als ich abends versuchte mit meiner Pocket in Uncrashed zu üben sprangen die Sticks in die ecken, auch erneutes anschließen sowie kalibrieren in Uncrashed oder auf der Pocket haben nichts gebracht. In Uncrashed werden in den Controller Einstellungen meine stick Inputs nicht mehr angezeigt. auch 15 mal Kalibrieren brachte mich nicht weiter.
Beim verbinden zwischen Drohne und Pocket gab es per Binding Phrase keine Probleme. auch die Motor Drehrichtungen sind richtig eingestellt (Prop in)
In Betaflight reagierten die Sticks perfekt aber jedes mal als ich versuchte mit der Drohne abzuheben kippte sie zu einer Seite und die Motoren stoppten. es gab ein paar mal wo de Motoren nicht stoppten und sie wild und Unkontrollierbar umher flog. auch das erneute einstellen des Gyros bzw. des Sensors der Air65 hat da nicht geholfen.
Ich hatte es geschafft die Motoren in Betaflight ansprechbar zu machen aber das problem mit den Pocket in uncrashed konnte ich nicht lösen. ich entschied mich dazu die Firmware von beidem auf den neusten stand 3.6.0 zu bringen falls es ein Problem zwischen 3.3.1 und 3.5.3 gab. jetzt sind beide laut der Expresslrs Seite unter 10.0.0.1 auf 3.6.0 ich schaltete also meine Pocket aus und wieder an und seitdem funktionier das Elrs Modul und damit auch das Wifi Modul nicht mehr.
In Uncrashed sind die sticks immer noch in den Corners sobald ich Usb Joystick einstelle und verbinden mit der Air 65 geht jetzt auch nicht mehr.
Ich glaube am schlausten wäre bei beiden einen factory-reset zu machen und dann nochmal von vorne ran zu gehen.
Leider bin ich mittlerweile etwas ängstlich und unwissend wie ich das jetzt am besten löse.
Ich dachte das die mit dem updaten auf 3.6.0 passiert wäre aber ich glaube das war ein Fehlschluss.
Hatte jemand vielleicht ein ähnliches Problem oder hat einen Lösungsvorschlag? Jegliche versuche mir zu helfen sind super willkommen
zu der Sache mit dem -100% throttle: Ich meinte mit den -100% eigentlich 100% reverse Throttle und im 3d modus hab ich einfach bei beiden sticks die federn drin und sozusagen eine untere Stickhälfte. Da ich in Betaflight den 3d modus aktiviert hatte aber im blheli Konfigurator noch nicht wurde die untere hälfte des normalen Throttles der Esc's als reverse genommen und die obere hälfte als normalen throttle,