Moin Zusammen,
ich habe einfach mal alles Zusammengesucht, was ich so in der Schublade liegen hatte und mir einen 7 Zoll gebaut. Einfach mal, um eine Runde "analog" zu cruisen.
Soweit eigentlich nichts ungewöhnliches. Beim einrichten habe ich dann einfach die Betaflight Defaults genommen und beim ersten Hover-Test ist er einfach nur senkrecht in die Luft geschossen.
Beim auswerten der Logs habe ich gesehen, dass das Gyro-Signal der Yaw-Achse total verrauscht ist. Um erstmal in die Luft zu kommen, habe ich dann die BF-Filter für "Very Noisy Build mit RPM Filter" genommen und angefangen zu tunen. Inzwischen habe ich auch PIDs mit denen man halbwegs fliegen kann. Allerdings habe ich ab ca. 50% Throttle ein total verrauschtes Signal um Yaw und damit auch entsprechend schlechtes Flugverhalten.
Welche Möglichkeiten gibt es, damit ich den Bereich links oben im "Throttle vs. Freq" sauber bekomme? Egal welches Tutorial ich angeschaut habe, mein Fall war nie dabei.
Leider kann ich den Log mit 14MB nicht hochladen, daher hier ein Link zum Download dropbox.com/scl/fi/s3n1f3wojht…o9g9v59h&st=4m4nh9ym&dl=0

Die klassischen Fehlerquellen habe ich schon ausgeschlossen
-Mechanisch ist alles in Ordnung und alle Schrauben/Antennen fest.
-Verschiedene 5,8 GHz Antennen probiert
-Props habe ich schon diverse ausprobiert.
-FC getauscht.
-Kabelführung geändert
Kurz zur Hardware:
-TBS Source One 5.1 7Zoll Frame
-Mamba F722 MK2
-Blitz E55S ESC
-Emax Eco II 2807 1300KV
Ich hoffe jemand hat noch einen Ansatz, woran es liegen könnte
ich habe einfach mal alles Zusammengesucht, was ich so in der Schublade liegen hatte und mir einen 7 Zoll gebaut. Einfach mal, um eine Runde "analog" zu cruisen.
Soweit eigentlich nichts ungewöhnliches. Beim einrichten habe ich dann einfach die Betaflight Defaults genommen und beim ersten Hover-Test ist er einfach nur senkrecht in die Luft geschossen.
Beim auswerten der Logs habe ich gesehen, dass das Gyro-Signal der Yaw-Achse total verrauscht ist. Um erstmal in die Luft zu kommen, habe ich dann die BF-Filter für "Very Noisy Build mit RPM Filter" genommen und angefangen zu tunen. Inzwischen habe ich auch PIDs mit denen man halbwegs fliegen kann. Allerdings habe ich ab ca. 50% Throttle ein total verrauschtes Signal um Yaw und damit auch entsprechend schlechtes Flugverhalten.
Welche Möglichkeiten gibt es, damit ich den Bereich links oben im "Throttle vs. Freq" sauber bekomme? Egal welches Tutorial ich angeschaut habe, mein Fall war nie dabei.
Leider kann ich den Log mit 14MB nicht hochladen, daher hier ein Link zum Download dropbox.com/scl/fi/s3n1f3wojht…o9g9v59h&st=4m4nh9ym&dl=0
Die klassischen Fehlerquellen habe ich schon ausgeschlossen
-Mechanisch ist alles in Ordnung und alle Schrauben/Antennen fest.
-Verschiedene 5,8 GHz Antennen probiert
-Props habe ich schon diverse ausprobiert.
-FC getauscht.
-Kabelführung geändert
Kurz zur Hardware:
-TBS Source One 5.1 7Zoll Frame
-Mamba F722 MK2
-Blitz E55S ESC
-Emax Eco II 2807 1300KV
Ich hoffe jemand hat noch einen Ansatz, woran es liegen könnte
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