Hi liebes Forum,
ja ich weiss ich bin neu und sollte mich erstmal durchs Forum suchen, aber keine Sorge ich durchforste das Internet schon seit Tagenund kann zu meiner Problemstellung leider nichts finden.
Ich bin wirklich auf eure Erfahrung und Hilfe angewiesen.
Mein Setup:
ZMR250 Rahmen
ESC´s Emax 25A Blheli
Emax 2206 1900kv Motoren
Turnigy 9x Funke mit 9x8c v2 Empfänger
Naze32 10dof Flugcontroller
So zu meiner Prolemstellung:
Ich habe auf dem FC Cleanflight installiert und konfiguriert.
Rx steht auf PWM weil das mit der Turnigy 9x und dem empfänger wohl möglich ist.
Wenn ich die Motoren über die Cleanflight Software ansteuere drehen sich alle 4 Motoren mit der selben geschwindigkeit.
Sobald ich aber die Motoren über die Fernb. Throttle auf full ansteuere, dreht sich einer der Motoren etwa mit 500U/min weniger.
Am Ausgang Pin3 zum ESC passieert dies, das heisst der Fehler wandert, wenn ich esc 4 an 3 anschliesse selbes resultat.
Es kann also nur an irgendeiner Einstellung der Naze oder der Funke liegen.
Cleanflight erkennt alle Steuer befehle über die Fernb. sauber. Es scheint das an der Software die Throttle befehle ankommen, nur werden diese nicht sauber an alle 4 Motoren weitergegeben.
Ich kann gerne noch Screenshots hochladen, bin aber zurzeit auf Arbeit.
Hat hier vllt einer einen Tipp?
gruss
beste
ja ich weiss ich bin neu und sollte mich erstmal durchs Forum suchen, aber keine Sorge ich durchforste das Internet schon seit Tagenund kann zu meiner Problemstellung leider nichts finden.
Ich bin wirklich auf eure Erfahrung und Hilfe angewiesen.
Mein Setup:
ZMR250 Rahmen
ESC´s Emax 25A Blheli
Emax 2206 1900kv Motoren
Turnigy 9x Funke mit 9x8c v2 Empfänger
Naze32 10dof Flugcontroller
So zu meiner Prolemstellung:
Ich habe auf dem FC Cleanflight installiert und konfiguriert.
Rx steht auf PWM weil das mit der Turnigy 9x und dem empfänger wohl möglich ist.
Wenn ich die Motoren über die Cleanflight Software ansteuere drehen sich alle 4 Motoren mit der selben geschwindigkeit.
Sobald ich aber die Motoren über die Fernb. Throttle auf full ansteuere, dreht sich einer der Motoren etwa mit 500U/min weniger.
Am Ausgang Pin3 zum ESC passieert dies, das heisst der Fehler wandert, wenn ich esc 4 an 3 anschliesse selbes resultat.
Es kann also nur an irgendeiner Einstellung der Naze oder der Funke liegen.
Cleanflight erkennt alle Steuer befehle über die Fernb. sauber. Es scheint das an der Software die Throttle befehle ankommen, nur werden diese nicht sauber an alle 4 Motoren weitergegeben.
Ich kann gerne noch Screenshots hochladen, bin aber zurzeit auf Arbeit.
Hat hier vllt einer einen Tipp?
gruss
beste