Hallo,
ich hatte heute bei einem nächtlichen Aufstieg das Problem, dass die Mavic nach dem Start erst sehr unruhig war und dann von alleine auf eine Höhe von über 20 Meter aufgestiegen ist. Sämtliche Steuerbefehle, den Copter wieder zurück zu holen, blieben erfolglos. Erst mit RTH kam der Copter mit einem sehr schnellen Sinkflug zurück und landete sehr sehr hart ungebremst aus ca. 3 Meter Höhe. Die vordere LED Beleuchtung war beim Sinkflug aus!
Ich hatte ein verlängertes Landegestell und LED Beleuchtung unter der Mavic angebracht.
Beim nächsten Versuch habe ich dann alle Sensoren deaktiviert und trotzdem das gleiche Spiel.
Ohne dem Landegestell und der LED Beleuchtung wurde es etwas besser. Aber der Copter schwebte sehr unruhig und beim runter nehmen landete er dann trotz loslassen aller Hebel in der Höhe von ca. 1 Meter von alleine. Ein Abbruch der Landung war nicht möglich.
Beim letzten Besuch machte die Mavic ähnliche Versuche und konnte die Höhe nicht halten. Sie stieg immer wieder um ein paar Meter auf und ist dann wieder um einige Meter gesunken. Die Position konnte Sie nicht halten. Die Versuche erfolgten mit eingeschalteter sowie komplett ausgeschalteter Sensor - Technik.
Ich fliege die Mavic jetzt schon sehr lange und hatte noch nie irgend ein Problem. Auch bei nächtlichen Flügen hatte ich solche Probleme noch nicht! Flugzeit der Mavic insgesamt 110 Stunden.
An der Umgebung kann es nicht gelegen haben, da ich hier sehr oft fliege, also keine Störquellen.
Danke und liebe Grüße
ich hatte heute bei einem nächtlichen Aufstieg das Problem, dass die Mavic nach dem Start erst sehr unruhig war und dann von alleine auf eine Höhe von über 20 Meter aufgestiegen ist. Sämtliche Steuerbefehle, den Copter wieder zurück zu holen, blieben erfolglos. Erst mit RTH kam der Copter mit einem sehr schnellen Sinkflug zurück und landete sehr sehr hart ungebremst aus ca. 3 Meter Höhe. Die vordere LED Beleuchtung war beim Sinkflug aus!
Ich hatte ein verlängertes Landegestell und LED Beleuchtung unter der Mavic angebracht.
Beim nächsten Versuch habe ich dann alle Sensoren deaktiviert und trotzdem das gleiche Spiel.
Ohne dem Landegestell und der LED Beleuchtung wurde es etwas besser. Aber der Copter schwebte sehr unruhig und beim runter nehmen landete er dann trotz loslassen aller Hebel in der Höhe von ca. 1 Meter von alleine. Ein Abbruch der Landung war nicht möglich.
Beim letzten Besuch machte die Mavic ähnliche Versuche und konnte die Höhe nicht halten. Sie stieg immer wieder um ein paar Meter auf und ist dann wieder um einige Meter gesunken. Die Position konnte Sie nicht halten. Die Versuche erfolgten mit eingeschalteter sowie komplett ausgeschalteter Sensor - Technik.
Ich fliege die Mavic jetzt schon sehr lange und hatte noch nie irgend ein Problem. Auch bei nächtlichen Flügen hatte ich solche Probleme noch nicht! Flugzeit der Mavic insgesamt 110 Stunden.
An der Umgebung kann es nicht gelegen haben, da ich hier sehr oft fliege, also keine Störquellen.
- Genutzt wurde ein Samsung Note 8 mit aktuellen Update von gestern auf Oreon (Android 8.0). Sind hier evtl. Probleme bekannt?
- Beim ersten Start ist die App einfach abgestürzt und danach ist das Handy ausgegangen und musste neu gestartet werden.
- GPS Empfang war vorhanden.
Danke und liebe Grüße
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Soldbau ()