Hallo,
nach mehreren schönen Flügen mit leichten Windböen über einen größeren See hatte ich heute aus unergründlicher Ursache einen sogenannten "Flyaway".
Der Copter hat sich beim letzten Flug ca. 30 Sekunden nach Start in einer Höhe von ca. 5 bis 10 Meter selbstständig gemacht und flog schräg aufsteigend ohne Reaktion auf irgendwelche Steuerbefehle bergauf mit hoher Geschwindigkeit davon. Auch RTH funktionierte nicht. Davor habe ich zwei Akkuladungen an gleicher Stelle ohne weitere Probleme leer geflogen, wobei der Copter allerdings immer sehr sehr langsam runter kam. Die Stellung stand auf "HASE"
In der Nähe waren allerdings auch mehrere metallaussehende Rohrleitungen mit einem Durchmesser von ca. 50 cm (ca. 10 m entfernt), ein Metallzaun (ca. 15 m entfernt), eine Messstation (ca. 20 m entfernt) und der Copter zeigte mir vor dem "Flyaway" nach dem Start an, dass der Kompass kalibriert werden muss und der GPS Empfang brach auch sofort ab.
Die Steuerung zeigte mir zudem nach dem Start sofort an, dass ich in den Smart-Modus wechseln muss
Zum Glück hält sich der Schaden bedingt in Grenzen. Die Kamera und das Landegestell haben keinen Schaden erlitten. Es ist aber ein Ausleger abgebrochen und bei dem anderen Ausleger hat sich die Spange im Ausleger gelöst, so dass der Ausleger nicht mehr einrastet. Die obere Abdeckung hat im Bereich von dem gebrochenen Ausleger einen kleinen Haarriss.
Nun zu meinen Fragen
Ich denke mal, ohne auslesen der Fluglogdateien wird es schwer möglich sein, den " Flyaway" zu klären.
LG.
nach mehreren schönen Flügen mit leichten Windböen über einen größeren See hatte ich heute aus unergründlicher Ursache einen sogenannten "Flyaway".
Der Copter hat sich beim letzten Flug ca. 30 Sekunden nach Start in einer Höhe von ca. 5 bis 10 Meter selbstständig gemacht und flog schräg aufsteigend ohne Reaktion auf irgendwelche Steuerbefehle bergauf mit hoher Geschwindigkeit davon. Auch RTH funktionierte nicht. Davor habe ich zwei Akkuladungen an gleicher Stelle ohne weitere Probleme leer geflogen, wobei der Copter allerdings immer sehr sehr langsam runter kam. Die Stellung stand auf "HASE"
In der Nähe waren allerdings auch mehrere metallaussehende Rohrleitungen mit einem Durchmesser von ca. 50 cm (ca. 10 m entfernt), ein Metallzaun (ca. 15 m entfernt), eine Messstation (ca. 20 m entfernt) und der Copter zeigte mir vor dem "Flyaway" nach dem Start an, dass der Kompass kalibriert werden muss und der GPS Empfang brach auch sofort ab.
Die Steuerung zeigte mir zudem nach dem Start sofort an, dass ich in den Smart-Modus wechseln muss
Zum Glück hält sich der Schaden bedingt in Grenzen. Die Kamera und das Landegestell haben keinen Schaden erlitten. Es ist aber ein Ausleger abgebrochen und bei dem anderen Ausleger hat sich die Spange im Ausleger gelöst, so dass der Ausleger nicht mehr einrastet. Die obere Abdeckung hat im Bereich von dem gebrochenen Ausleger einen kleinen Haarriss.
Nun zu meinen Fragen
- Kann mir einer einen Tip zur Reparatur geben, wer Copter gut und günstig repariert?
- Sollte ich den Motor auch tauschen?
- Kann mir einer an der Steuerung auslesen, was der Grund von dem "Flyaway war?
- Kann man die Spange im Ausleger wieder montieren, ober benötige ich hier einen neuen Ausleger?
Ich denke mal, ohne auslesen der Fluglogdateien wird es schwer möglich sein, den " Flyaway" zu klären.
LG.