Guuuude,
die Session heute war ziemlich fetzig. So fetzig, daß der Marmotte seinen ersten Lifetimemoment hat. Das Ticket bei Armattan ist eröffnet. Gugge mer mo wie schnell des laaft.
7 Lipos waren am Start. 4 x 5S (alles 1300mah Turnigy Graphene) und 3 x 6S. ( SLS NOC 1300mah und CHNL 1000mah )
Gleich beim 2ten Marmotteflug kam es dann zum Bruch. Quasi von der Treppe gestürzt.
Dann mußte der X210 "zum TreppenClimb" antreten. Glück und Ruhe gehören dazu.
Das Video ist in 3 Parts unterteilt. Am Anfang der Marmotte beim "ersten Versuch", dann der X210, quasi uncut bis Lagerspannungacrash und zu guter, kurzer Letzt, ein X210 2350kv 5S Graphen mit gefühlten 80% Vollgasanteil, auch bis Lagerspannung "geprügelt" in knapp über 1er Minute, mit Rawsound. Kommentare erwünscht!
Später dann wahrscheinlich noch en Mix. Ma schauen, einen Lipo habe ich mit FlightOne RC Smoothing auf 100 Prozent laufen lassen. Das sieht man und das hat gut Latenz.
Aber sicherlich eine kleine alternative zu Reelsteady und Hypersmooth. In dem F1 Fall fliegt das Quad so smooth und es findet halt keine Bildberarbeitung statt. Quasi "direkter Beschiss".
Habe es sonst aus, fühlt sich so einfach am direktesten an.
die Session heute war ziemlich fetzig. So fetzig, daß der Marmotte seinen ersten Lifetimemoment hat. Das Ticket bei Armattan ist eröffnet. Gugge mer mo wie schnell des laaft.
7 Lipos waren am Start. 4 x 5S (alles 1300mah Turnigy Graphene) und 3 x 6S. ( SLS NOC 1300mah und CHNL 1000mah )
Gleich beim 2ten Marmotteflug kam es dann zum Bruch. Quasi von der Treppe gestürzt.
Dann mußte der X210 "zum TreppenClimb" antreten. Glück und Ruhe gehören dazu.
Das Video ist in 3 Parts unterteilt. Am Anfang der Marmotte beim "ersten Versuch", dann der X210, quasi uncut bis Lagerspannungacrash und zu guter, kurzer Letzt, ein X210 2350kv 5S Graphen mit gefühlten 80% Vollgasanteil, auch bis Lagerspannung "geprügelt" in knapp über 1er Minute, mit Rawsound. Kommentare erwünscht!
Später dann wahrscheinlich noch en Mix. Ma schauen, einen Lipo habe ich mit FlightOne RC Smoothing auf 100 Prozent laufen lassen. Das sieht man und das hat gut Latenz.
Aber sicherlich eine kleine alternative zu Reelsteady und Hypersmooth. In dem F1 Fall fliegt das Quad so smooth und es findet halt keine Bildberarbeitung statt. Quasi "direkter Beschiss".
Habe es sonst aus, fühlt sich so einfach am direktesten an.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von DroneFuchs ()