Seid gegrüßt alle zusammen.
Heute war ich das erste mal mit meinem ersten Copter Draußen und wollte ihn Probefliegen.
Jedoch hatte ich direkt nach dem Starten Probleme, sobald ich einmal auf ein bisschen höhe komme, flippen anscheinend die Sensoren aus und geben ruckartig Gas und nehmen es wieder weg. - ich hatte nur sehr wenig gas gegeben, gerade so viel, dass er abhebt.
Ich habe leider keine Ahnung woher es kommen kann, auf dem FC und ESC ist die aktuellste Firmware, bei Betaflight wird alles richtig erkannt, die Fernbedienung ist richtig eingestellt. Die PID einstellungen sind alle noch standart.
Ich habe es mit Dshot 150 / 300 und 600 probiert, daran liegt es anscheinend nicht.
Der Copter bewegt sich bei Betaflight 1zu1 wie ich ihn bewegen, ebenfalls macht er genau die bewegungen bei Betaflight die er machen soll, wenn ich die Funke angeschlossen habe.
Ich hoffe, im Video kommt das Problem rüber und ihr könnt mir ein paar vorschlage geben woran es liegen könnte.
Mein Setup
-Ummagawd HEX 2306 1777KV 6S Motor
-5,8GHz TBS Unify Pro V3 5V (SMA)
-Frsky XM+ Micro S.BUS Empfänger
-ImpulseRC Mr Steele Apex Freestyle Frame
-Hobbywing XRotor F4 G3 Cube Combo 4in1 60A BLHeli32
-Tattu R-Line 3.0 6s 1300mAh 120C Lipo
-Jumper T16 Pro V2 Hall Fernsteuerung
-FatShark Dominator HDO2 OLED FPV Videobrille
Video: files.fm/f/62q35hyf
Vielen dank im voraus!!
Heute war ich das erste mal mit meinem ersten Copter Draußen und wollte ihn Probefliegen.
Jedoch hatte ich direkt nach dem Starten Probleme, sobald ich einmal auf ein bisschen höhe komme, flippen anscheinend die Sensoren aus und geben ruckartig Gas und nehmen es wieder weg. - ich hatte nur sehr wenig gas gegeben, gerade so viel, dass er abhebt.
Ich habe leider keine Ahnung woher es kommen kann, auf dem FC und ESC ist die aktuellste Firmware, bei Betaflight wird alles richtig erkannt, die Fernbedienung ist richtig eingestellt. Die PID einstellungen sind alle noch standart.
Ich habe es mit Dshot 150 / 300 und 600 probiert, daran liegt es anscheinend nicht.
Der Copter bewegt sich bei Betaflight 1zu1 wie ich ihn bewegen, ebenfalls macht er genau die bewegungen bei Betaflight die er machen soll, wenn ich die Funke angeschlossen habe.
Ich hoffe, im Video kommt das Problem rüber und ihr könnt mir ein paar vorschlage geben woran es liegen könnte.
Mein Setup
-Ummagawd HEX 2306 1777KV 6S Motor
-5,8GHz TBS Unify Pro V3 5V (SMA)
-Frsky XM+ Micro S.BUS Empfänger
-ImpulseRC Mr Steele Apex Freestyle Frame
-Hobbywing XRotor F4 G3 Cube Combo 4in1 60A BLHeli32
-Tattu R-Line 3.0 6s 1300mAh 120C Lipo
-Jumper T16 Pro V2 Hall Fernsteuerung
-FatShark Dominator HDO2 OLED FPV Videobrille
Video: files.fm/f/62q35hyf
Vielen dank im voraus!!
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