hallo zusammen.
bin neu im drohnenbusiness und stolper mich gerade zu meinem Ersten richtige Flug...
Was ich habe:
FC Betaflight F4
LittleBee summer 35A
Emax Lite Spec LS2207
TBS Unify Pro 5G V2
Runcam Eagle 2 Cmos
frsky taranis q x7
bekommen hab iche den Kwad mit der Software 3.2 -
bin damit aufs feld und hab ihn kurz schweben lassen..
hatte allerdings probleme mit der Bildübertragung und den PID einstellungen..
Deswegen ab nach hause und erst mal auf 4.2 geflashed und nach einer Woche Forschungsarbeit die Bildübertragung geschafft.
(Cam bekam zuwenig spg - hab dann einfach +Kabel direkt auf die Batterie gehängt)
So dann wollte ich gestern wieder raus auf die Wiese, konnte zwar Armend lt Betaflight, aber die Motoren drehten sich einfach nicht!
unter den Tabs unter Receiver & Mods kommen die richtigen Signale an,
Funke habe ich nochmals neu kalibriert & exakt auf 1000-2000 kalibiert.
CLI Statusmeldung: CLI MSP
OSD Meldung: Dissarmed
Sticklowthreshold habe ich von 1050 auf 1100 gesetzt, auch hier ändert sich nichts?
ACC ebenfalls neu kalibriert & ausgeschaltet - hat nichts geholfen.
CPU Leistung ist bei ca 3%
Arming angel inzwischen auf 130 gesetz
was spannend ist, wenn ich ARME, und den Turtle modus aktiviere, drehen sich Motoren!
bitte um hilfe
bin neu im drohnenbusiness und stolper mich gerade zu meinem Ersten richtige Flug...
Was ich habe:
FC Betaflight F4
LittleBee summer 35A
Emax Lite Spec LS2207
TBS Unify Pro 5G V2
Runcam Eagle 2 Cmos
frsky taranis q x7
bekommen hab iche den Kwad mit der Software 3.2 -
bin damit aufs feld und hab ihn kurz schweben lassen..
hatte allerdings probleme mit der Bildübertragung und den PID einstellungen..
Deswegen ab nach hause und erst mal auf 4.2 geflashed und nach einer Woche Forschungsarbeit die Bildübertragung geschafft.
(Cam bekam zuwenig spg - hab dann einfach +Kabel direkt auf die Batterie gehängt)
So dann wollte ich gestern wieder raus auf die Wiese, konnte zwar Armend lt Betaflight, aber die Motoren drehten sich einfach nicht!
unter den Tabs unter Receiver & Mods kommen die richtigen Signale an,
Funke habe ich nochmals neu kalibriert & exakt auf 1000-2000 kalibiert.
CLI Statusmeldung: CLI MSP
OSD Meldung: Dissarmed
Sticklowthreshold habe ich von 1050 auf 1100 gesetzt, auch hier ändert sich nichts?
ACC ebenfalls neu kalibriert & ausgeschaltet - hat nichts geholfen.
CPU Leistung ist bei ca 3%
Arming angel inzwischen auf 130 gesetz
was spannend ist, wenn ich ARME, und den Turtle modus aktiviere, drehen sich Motoren!
bitte um hilfe