Hallo Zusammen,
ich bin neu hier im Forum und würde mich gerne kurz vorstellen.
ich bin 43 Jahre,wohne in Iserlohn bin Ingenieur und total Technik verrückt, daher auch seit ein paar Monaten begeisterter FPVler.
Ich fliege schon seit einiger Zeit DJI Drohnen wie die Inspire 2, Mavic 3 Cine, DJI FPV (1)und die Avata....ist alles toll aber einschalten und loslegen ist auf Dauer auch langweilig.
Da in ein paar Wochen für einen Job mein neues Beast die RR Rhino 9" X8 V3 ankommt, dachte ich mir ein wenig Erfahrung sammeln mit einem kleineren Modell wäre sinnvoll :).
Welche Komponenten habe ich verbaut:
Lumenier QAV-PRO Micro Whoop 2,5"
DJI Air Unit O3
DJI Goggle2
Speedybee F745 AOI 35A
Lumenier ZIP V2 1404 Micro Cinematic 4600KV
Gemfan D63 Ducted 5-Blade 63mm CineWhoop Propeller
Nun zu meinem Problem:
Ich habe alle Komponenten gelötet und in dem kleinen Frame unterbekommen.
Ich habe den FC verbunden und ein Firmware Update ausgeführt, sowie die ESC's über den ESC Konfigurator geflasht.
Anschließen in Betaflight die UART Einstellungen vorgenommen für ARM, Beep, Flight Modes und das DJI O3 eingestellt sowie das OSD konfiguriert.
Alle Sensoren kalibriert und die Eingänge des Controllers überprüft und mit der Bewegung der Drohe verglichen.
Drehrichtung der Motoren geprüft und Eingestellt.
Der Copter lässt sich Armen hebt auch ab fliegt aber wie ein Sack Nüsse - die Motoren / Propeller machen Geräusche die in den Ohren schmerzen und innerhalb von einer Minute saugt das Teil ein 4s 95C 850mAH Akku leer....WAS STIMMT NICHT...soweit mir bekannt soll die Kombi mit einer naked GoPro bis zu 6min fliegen....
Mein Problem ist, dass ich von PID, Filter, ESC Einstellungen wirklich null Ahnung habe....ein erster Versuch hat dazu geführt, dass ein Motor abgeraucht ist und ich morgen prüfen muss ob der FC noch heile ist....habe vorsorglich einen neuen bestellt.
Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand von euch helfen könnte...am besten wäre natürlich wenn es jemanden in meiner nähe gäbe
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Jan
ich bin neu hier im Forum und würde mich gerne kurz vorstellen.
ich bin 43 Jahre,wohne in Iserlohn bin Ingenieur und total Technik verrückt, daher auch seit ein paar Monaten begeisterter FPVler.
Ich fliege schon seit einiger Zeit DJI Drohnen wie die Inspire 2, Mavic 3 Cine, DJI FPV (1)und die Avata....ist alles toll aber einschalten und loslegen ist auf Dauer auch langweilig.
Da in ein paar Wochen für einen Job mein neues Beast die RR Rhino 9" X8 V3 ankommt, dachte ich mir ein wenig Erfahrung sammeln mit einem kleineren Modell wäre sinnvoll :).
Welche Komponenten habe ich verbaut:
Lumenier QAV-PRO Micro Whoop 2,5"
DJI Air Unit O3
DJI Goggle2
Speedybee F745 AOI 35A
Lumenier ZIP V2 1404 Micro Cinematic 4600KV
Gemfan D63 Ducted 5-Blade 63mm CineWhoop Propeller
Nun zu meinem Problem:
Ich habe alle Komponenten gelötet und in dem kleinen Frame unterbekommen.
Ich habe den FC verbunden und ein Firmware Update ausgeführt, sowie die ESC's über den ESC Konfigurator geflasht.
Anschließen in Betaflight die UART Einstellungen vorgenommen für ARM, Beep, Flight Modes und das DJI O3 eingestellt sowie das OSD konfiguriert.
Alle Sensoren kalibriert und die Eingänge des Controllers überprüft und mit der Bewegung der Drohe verglichen.
Drehrichtung der Motoren geprüft und Eingestellt.
Der Copter lässt sich Armen hebt auch ab fliegt aber wie ein Sack Nüsse - die Motoren / Propeller machen Geräusche die in den Ohren schmerzen und innerhalb von einer Minute saugt das Teil ein 4s 95C 850mAH Akku leer....WAS STIMMT NICHT...soweit mir bekannt soll die Kombi mit einer naked GoPro bis zu 6min fliegen....
Mein Problem ist, dass ich von PID, Filter, ESC Einstellungen wirklich null Ahnung habe....ein erster Versuch hat dazu geführt, dass ein Motor abgeraucht ist und ich morgen prüfen muss ob der FC noch heile ist....habe vorsorglich einen neuen bestellt.
Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn mir jemand von euch helfen könnte...am besten wäre natürlich wenn es jemanden in meiner nähe gäbe
Vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Jan